服務熱線
021-36351888
中國石化新聞網訊 2月份以來,國內丙烯市場需求增加,價格不斷上揚。齊魯石化烯烴廠緊盯市場需求,通過持續優化原料結構、生產組織和員工培訓等,不斷增產丙烯。2月生產丙烯27936噸,超產436噸,其中聚合級丙烯超產528噸,為公司整體效益提升作出了貢獻。
順“市”而為 優化原料增加產出比
丙烯是從液化氣中提取的一種高附加值化工原料,是最重要的石油化工產品之一,也是三大合成材料的基本原料。隨著丙烯下游產品的快速發展,市場對丙烯的需求也日漸增長。
公司生產技術部、科技發展部等職能部門緊盯市場,把增產丙烯等高附加值產品作為提升效益的一種重要手段,分析研判市場形勢,探討提質增效路徑,積極創造條件,全力組織增產。
足量優質原料是多產丙烯的前提。在公司統一協調下,烯烴廠加強原料質量管理,從源頭上控制石腦油、加氫裂化尾油質量,對常一線石腦油進行單輸、單儲、單裂。
與此同時,面對原料和產品市場的快速變化,他們優化乙烯裝置氣體原料中的乙烷投入方案,壓減乙烷投入量,多投尾油和輕烴,提高裝置總投入量,確保乙烯產量的同時,努力增加邊際效益高的丙烯產量。
“目前,尾油投入比例提高了近7個百分點。”裂解車間主任馮丙坤說,因為尾油丙烯收率要遠高于石腦油。
應“市”而變 優化生產實現效益最大化
3月1日,在烯烴廠裂解車間控制室,車間分離單元班長鄒建華正在對丙烯塔各項參數進行調整。
“當前丙烯效益非常好,尤其是聚合級丙烯,車間為此順勢調整增加了丙烯負荷。”鄒建華說,分離單元采取三個丙烯塔優化操作,多采聚合級丙烯,
為多產丙烯,裂解車間制定并實施了多項優化措施。組織三常一線原料單儲單裂,持續優化裂解深度,適當降低加氫尾油和石腦油裂解爐的裂解深度。分離系統實施精細化操作,反應器控制系統實施預知性維護使用,優化碳三反應器運行,控制好丙烯塔靈敏板溫度,減少丙烯損失。
“在保證乙烯產量完成計劃的同時,丙烯小時產量達到了42噸左右。”馮丙坤算了一筆賬。
不停地進行算算算的不單是馮丙坤他們,生產技術科主任師高輝和原料優化小組成員,每天都要根據裂解爐運行和原料組分變化情況,反復測算邊際效益,找出最合理的裂解深度,拿出創效最優方案,為決策層提供最新數據。
2月14日,丙烯價格出現明顯上升,烯烴廠及時調整裂解爐運行模式,實施“6+2+5”(6臺石腦油裂解爐+2臺尾油裂解爐+5臺輕烴裂解爐)運行模式,雙烯小時產量達144.27噸,丙烯產量提高2.67噸,小時產量達42.19噸。
“以變應變,穩中求變,目的就是實現效益最大化。” 烯烴廠副經理賈廣斌說,根據原料、設備、市場等變化,快速動態調整裂解爐運行工況,保證將每一滴原料“吃干榨凈”。
協同協作 優化培訓為增產提供充足動力
丙烯制冷壓縮機是復疊制冷非常重要的一環,一旦出現波動就會造成乙烯制冷壓縮機、甲烷制冷壓縮機等出現連鎖反應,進一步造成全裝置的波動,也會直接影響冷箱、乙烯精餾塔等多個環節。
“如何保障丙烯制冷壓縮機平穩運行?假如出現波動,怎樣正確處理?處理過程如何進行優化?”2月19日,裂解車間橫四班班長苗榮業利用空余時間,組織青工針對三個問題進行桌面演練。
“先應當停火炬氣回收壓縮機,保證火炬系統不出問題。” “熱區應當降負荷處理,各塔系統維持正常運轉。”青工仝輝、王智分別談了自己的觀點。
像這樣的桌面推演只是烯烴廠強化員工培訓的方式之一。今年以來,該廠采取“線上拓展+線下集中”的培訓方式,打造了班組安全島、微信等多個職工精準培訓平臺。整理了裝置近三年來17個問題案例以及2000年以來集團公司內部97個非計劃停工案例,充實到“班組安全島”,利用工余時間組織職工進行24小時不斷線培訓。
通過開展精準培訓,員工操作技能得到了持續提升,對裝置安穩生產,提升裝置產量,多創效益,起到了很好的保障作用。
來源:中國石化新聞網(劉新圣)
本文轉載于網絡,目的在于傳遞更多的信息,如涉及版權問題請及時聯系,我們定會配合刪除;我公司主要生產電站閥門系列,包括電站閘閥,電站截止閥,電站止回閥,電站球閥;調節閥和冶金閥等。